電子結(jié)晶器錐度儀:提高連鑄板坯內(nèi)部質(zhì)量的實(shí)踐
發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 09:18:32 作者:武漢南銳 瀏覽量:7
目前,中厚板應(yīng)用較廣泛,高層建筑、碼頭起重設(shè)備、船舶、海上石油平臺(tái)等項(xiàng)目均有應(yīng)用,國(guó)內(nèi)諸多大型鋼鐵企業(yè)都保有一定數(shù)量的中厚板產(chǎn)量。在中厚板生產(chǎn)過(guò)程中,各鋼鐵企業(yè)都遇到了各種鋼板內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題,如:板材分層、板材內(nèi)部裂紋夾雜、板材拉伸試樣延伸率不合等,均會(huì)嚴(yán)重影響板材效益。大量研究表明,板材內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題根源在于連鑄坯內(nèi)部存在質(zhì)量缺陷,因此,改善板坯內(nèi)部質(zhì)量、提高鑄坯質(zhì)量合格率是改進(jìn)板材質(zhì)量、提升板材效益的關(guān)鍵。
1、生產(chǎn)現(xiàn)狀
九江萍鋼鋼鐵有限公司九江煉鋼廠(簡(jiǎn)稱:九鋼)目前擁有一臺(tái)年產(chǎn)量150萬(wàn)噸的單流弧形連鑄機(jī),鑄機(jī)配備二冷區(qū)電磁攪拌、動(dòng)態(tài)輕壓下、二冷區(qū)動(dòng)態(tài)配水等系統(tǒng),鑄坯常規(guī)斷面厚度為170mm和250mm,寬度為1900mm和2100mm。九鋼板坯連鑄機(jī)設(shè)備參數(shù)見表1。
2016年,九鋼中厚板在生產(chǎn)過(guò)程中,出現(xiàn)了大量質(zhì)量不合格品,質(zhì)量缺陷類型主要為板材分層缺陷、延伸率彎曲不合格造成物理性能不合格缺陷。板材質(zhì)量問(wèn)題增加了板材生產(chǎn)成本,降低了板材產(chǎn)量與市場(chǎng)占有率。
2、板材缺陷原因分析
板材發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后,煉鋼廠及時(shí)對(duì)該時(shí)間段的鑄坯低倍質(zhì)量進(jìn)行了跟蹤,發(fā)現(xiàn)鑄坯內(nèi)部均存在三種缺陷:中間裂紋較嚴(yán)重,中心偏析明顯,鑄坯兩側(cè)均存在三角區(qū)裂紋。
為進(jìn)一步確定造成板材質(zhì)量問(wèn)題的原因,煉鋼廠協(xié)同檢測(cè)部對(duì)板材缺陷部位取樣進(jìn)行金相分析。結(jié)果表明,板材質(zhì)量缺陷是由于在厚度中部存在嚴(yán)重的成分偏析,以及偏析帶分布的M硬相組織、微裂紋。由此可見,造成板材質(zhì)量問(wèn)題的根源是鑄坯內(nèi)部存在嚴(yán)重的中間裂紋、成分偏析和鑄坯兩側(cè)存在三角區(qū)裂紋。為此,九鋼從設(shè)備和工藝兩方面,開展了改善板坯內(nèi)部裂紋和偏析的工作,取得了較好效果。
3、板坯內(nèi)部質(zhì)量改善實(shí)踐
3.1 中間裂紋
3.1.1 扇形段輥縫和弧度精度控制
帶有液芯的鑄坯以一定的速度在鑄機(jī)內(nèi)運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中鑄坯凝固前沿會(huì)承受較多的拉應(yīng)變,如鼓肚應(yīng)變、矯直應(yīng)變、支撐輥不對(duì)中應(yīng)變、熱應(yīng)變等,當(dāng)應(yīng)變超過(guò)某一臨界值即臨界應(yīng)變或拉應(yīng)力超過(guò)鋼在凝固溫度附近的強(qiáng)度時(shí),裂紋就會(huì)在凝固前沿形成并擴(kuò)展。有學(xué)者通過(guò)數(shù)學(xué)模型計(jì)算得出,沿鑄機(jī)長(zhǎng)度鼓肚應(yīng)變占統(tǒng)治地位(0.2%-0.6%),矯直應(yīng)變較?。ㄐ∮?.2%),支撐輥不對(duì)中應(yīng)變達(dá)0.2%-0.4%。扇形段輥縫和弧度控制精度對(duì)鑄坯鼓肚量和支撐輥不對(duì)中量有決定性影響,可見,提高扇形段輥縫和弧度控制精度是改善鑄坯中間裂紋的首要因素。為了提高輥縫和弧度控制精度,采取了以下措施:
1)提高離線扇形段修復(fù)的精度要求,由±0.5mm提高到±0.3mm。
2)通過(guò)對(duì)扇形段離線修復(fù)區(qū)精細(xì)化管理,提高對(duì)中臺(tái)水平度、接觸面與墊片清潔度,提高了修復(fù)質(zhì)量。
3)停機(jī)過(guò)程中對(duì)在線的扇形段測(cè)輥縫,對(duì)輥縫控制系統(tǒng)進(jìn)行重新標(biāo)定,最大化消除鑄機(jī)機(jī)械間隙,將位移傳感器示數(shù)與輥縫儀測(cè)量值的差值作為輥縫補(bǔ)償值,以消除鑄機(jī)本體的機(jī)械間隙,并重復(fù)此步驟直至差值在0-0.1mm范圍內(nèi)則標(biāo)定完成。
4)停機(jī)過(guò)程中對(duì)扇形段框架上積壓的氧化鐵皮進(jìn)行清理,并對(duì)每個(gè)扇形段地腳螺栓進(jìn)行緊固。
3.1.2 鋼水成分優(yōu)化與潔凈度控制
鑄坯內(nèi)部產(chǎn)生裂紋的直接原因是鑄坯內(nèi)部總應(yīng)變大于臨界應(yīng)變,當(dāng)臨界應(yīng)變值越小,則鑄坯內(nèi)部裂紋敏感性越強(qiáng)。臨界應(yīng)變值與鋼成分密切相關(guān)。對(duì)此,九鋼對(duì)目前生產(chǎn)的鋼種成分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了優(yōu)化,即將碳含量由0.17%-0.21%優(yōu)化為0.14%-0.18%,錳含量在原來(lái)的基礎(chǔ)上上調(diào)0.1%,并通過(guò)LF爐深脫硫處理,將硫含量控制在0.015%以下。
鋼中非金屬夾雜物會(huì)破壞鋼機(jī)體連續(xù)性和均勻性,成為內(nèi)裂紋的發(fā)源地,因此,提高鋼水潔凈度也是改善鑄坯中間裂紋的重要手段。九鋼生產(chǎn)的鋼種為硅鎮(zhèn)靜鋼,為了提高鋼水潔凈度,對(duì)鋼中硅元素含量進(jìn)行了優(yōu)化,即由0.10%-0.17%提高到0.17%-0.28%,降低了鋼中與硅平衡的氧含量,從而降低鋼中氧化物夾雜含量。同時(shí)規(guī)范了鋼包底吹氬氣的工藝操作制度,規(guī)定氬站硬吹時(shí)間不低于4min,促進(jìn)脫氧合金化材料快速均勻溶解,促進(jìn)初生的大顆粒夾雜物上??;出LF爐后,軟吹時(shí)間不低于8min,促進(jìn)夾雜物上浮并均勻成分及溫度。
3.2 中心偏析
3.2.1 鋼水成分控制
鋼水凝固過(guò)程中,由于選分結(jié)晶形成了鑄坯化學(xué)成分的不均勻性,鑄坯中心區(qū)域碳、硫、磷含量明顯高于邊緣其他部位。因此,降低鋼中易偏析元素含量是改善鑄坯中心偏析的首要考慮因素。九鋼對(duì)目前生產(chǎn)鋼種碳含量進(jìn)行了優(yōu)化,即由0.17%-0.21%優(yōu)化為0.14%-0.18%,并通過(guò)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)爐造渣及溫度制度的控制,已將磷含量控制在0.025%以下,通過(guò)LF爐深脫硫處理,將硫含量控制在0.015%以下。鋼中碳、硫、磷含量的降低,減輕了成分偏析程度。
3.2.2 電磁攪拌工藝優(yōu)化
九鋼板坯配備有二冷區(qū)電磁攪拌,原安裝位置在2段的最后一根輥?zhàn)?,電流大小?50-280A,生產(chǎn)過(guò)程中鑄坯等軸晶比率約為30%,中心偏析在C1.0及以上所占比率達(dá)到20%,可見在原工藝參數(shù)下,電磁攪拌冶金效果不佳。針對(duì)此現(xiàn)狀,煉鋼廠對(duì)電流大小進(jìn)行了優(yōu)化嘗試,電流依次按以下順序進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn):280A→300A→320A→350A→380A→400A→450A,并取低倍試樣進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果表明,電流增大,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量有一定好轉(zhuǎn),當(dāng)電流達(dá)到400A再往上增加時(shí),效果不明顯且電流較大時(shí),不僅負(fù)偏析明顯,也會(huì)加快電磁線圈的損壞。在增大電流效果不理想的情況下,隨即組織進(jìn)行改變電磁攪拌輥位置的試驗(yàn),即將電磁攪拌輥由2段末下移至3段末。結(jié)果表明,電磁攪拌輥安裝在3段末,電流大小在320A時(shí),鑄坯等軸晶比率能達(dá)到45%以上,中心偏析基本不超過(guò)C0.5級(jí),冶金效果較好。
3.2.3 二冷區(qū)冷卻效果的改善
二次冷卻即鑄坯出結(jié)晶器后受到的冷卻,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量主要在二冷區(qū)進(jìn)行控制,二冷區(qū)冷卻均勻性與各區(qū)域冷卻制度,對(duì)鑄坯中心偏析有較大影響。2016年9月,對(duì)二冷噴嘴進(jìn)行詳細(xì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),平均每個(gè)澆次噴嘴堵塞數(shù)量達(dá)到35個(gè),個(gè)別澆次超過(guò)50個(gè),嚴(yán)重影響了二冷區(qū)冷卻的均勻性。通過(guò)跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),二冷濁環(huán)水水質(zhì)是導(dǎo)致噴嘴大面積堵塞的根本原因,通過(guò)對(duì)二冷水處理核心設(shè)備化學(xué)除油器進(jìn)行改造,并調(diào)整水處理藥劑量。目前,每澆次噴嘴堵塞數(shù)量已控制在15個(gè)左右,同時(shí)加強(qiáng)了停機(jī)過(guò)程中,對(duì)堵塞噴嘴的檢查與更換工作,目前二冷工況已得到明顯改善。
二冷工況改善后,鑄坯寬度1/2處偏析較輕微,但鑄坯寬度1/4位置處出現(xiàn)偏析嚴(yán)重現(xiàn)象較頻繁,通過(guò)嘗試改變電磁攪拌參數(shù)與輕壓下參數(shù),未取得明顯效果。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況分析發(fā)現(xiàn),二冷噴嘴布置方式與各區(qū)域給水方式導(dǎo)致了鑄坯中部冷卻較邊部強(qiáng),在鑄坯中心區(qū)域完全凝固時(shí),1/4處還存在一定量未凝固的液相,使凝固末端呈現(xiàn)“W”形,這是導(dǎo)致1/4處偏析嚴(yán)重的主要原因。對(duì)此,煉鋼廠對(duì)二冷區(qū)目標(biāo)溫度和邊部噴嘴型號(hào)進(jìn)行了優(yōu)化,目的是適當(dāng)提高冷卻強(qiáng)度,減小鑄坯橫向溫度梯度和鑄坯在弧形段鼓肚量,降低鑄坯在水平段的溫度回升,達(dá)到改善鑄坯中心偏析的目的。
3.2.4 過(guò)熱度與恒拉速控制
鋼水過(guò)熱度是控制鑄坯中心等軸晶區(qū)的主要措施。低過(guò)熱度時(shí),中心等軸晶區(qū)寬,使溶質(zhì)元素分散在較寬范圍內(nèi)的枝晶之間,減輕中心元素的聚集,減少中心偏析??梢?,實(shí)施低過(guò)熱度澆鑄是改善鑄坯中心偏析的重要手段。通過(guò)實(shí)施穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐吹煉操作工藝,提高出鋼溫度命中率;加強(qiáng)鋼包烘烤,使鋼包上線溫度達(dá)到900℃,并加快鋼包周轉(zhuǎn)頻率,可減少鋼包溫降;規(guī)范鋼包底吹氬操作,穩(wěn)定吹氣溫降;強(qiáng)化鋼包與中間包保溫工作等措施,目前中間包過(guò)熱度穩(wěn)定在18-25℃的爐次占90%以上。
通過(guò)實(shí)施上述一系列穩(wěn)定溫度的措施,目前恒拉速合格率已達(dá)90%以上。
3.3 三角區(qū)裂紋
九鋼板坯三角區(qū)裂紋主要發(fā)生在三角區(qū)中心部位,距窄面30-40mm,通過(guò)凝固定律計(jì)算得出,三角區(qū)裂紋開始形成的位置在距結(jié)晶器彎月面以下0.92-1.52m范圍內(nèi),處在結(jié)晶器出口至足輥位置??梢?,改善板坯三角區(qū)裂紋,需從結(jié)晶器和足輥兩方面著手。
3.3.1 結(jié)晶器與足輥冷卻效果的改善
九鋼板坯三角區(qū)裂紋常伴有鑄坯窄側(cè)鼓肚現(xiàn)象,為此,九鋼對(duì)結(jié)晶器水流量進(jìn)行了優(yōu)化,適當(dāng)增加了窄側(cè)水流量,使窄側(cè)熱流密度為寬面熱流密度的0.8左右。結(jié)晶器冷卻增強(qiáng)后,為防止鑄坯出結(jié)晶器后,足輥冷卻弱導(dǎo)致坯殼回溫產(chǎn)生鼓肚,對(duì)窄側(cè)足輥噴嘴型號(hào)進(jìn)行了優(yōu)化,以達(dá)到增加足輥冷卻水流量的目的。
目前,足輥冷卻水已由70L/min增大到100L/min,同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)離線處足輥噴嘴的對(duì)中與堵塞處理工作,確保足輥處冷卻的均勻性。
3.3.2 結(jié)晶器錐度調(diào)整
結(jié)晶器錐度儀主要是改善結(jié)晶器傳熱,減小氣隙熱阻。結(jié)晶器錐度較小時(shí),結(jié)晶器下口處坯殼氣隙熱阻較大,坯殼易產(chǎn)生鼓肚,引起三角區(qū)裂紋。為此,九鋼將板坯結(jié)晶器錐度由0.98%調(diào)整為1.01%,改善了結(jié)晶器下口處坯殼傳熱。
4、改善效果
通過(guò)開展板坯內(nèi)部質(zhì)量改善實(shí)踐,目前,板坯中間裂紋和夾雜在0.5級(jí)及以下的比率達(dá)到97%,中心偏析在C0.5級(jí)及以下所占比率達(dá)到95%,三角區(qū)裂紋基本消失,疏松縮孔輕微,已不在可視范圍。板坯內(nèi)部缺陷所產(chǎn)生的非計(jì)劃板材的數(shù)量由2016年的0.78%下降到2017年的0.12%,呈明顯降低趨勢(shì)。